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高压变频器在600MW机组凝结水泵上的应用

所属栏目:机械论文发表 发布时间:2011-02-25浏览量:124   

  摘要:通过介绍北京利德华福高压变频器在600MW机组的应用,对高压变频器在工作原理、选型、改造方案、节能进行了具体说明,并提出了一些意见和看法,供同行参考和指正。

  关键词:高压变频器 原理 造型 改造 节能 应用

  前言

  高压变频装置以精确的调速性能和优越的节能效果已得到普遍认可,随着近几年高压变频技术日趋成熟,产品质量显著提高,已在电力行业中广泛应用于风机和泵类,节能效果在30%-70%之间,因此高压变频改造是节能降耗、提高经济效益、提高市场竞争力最直接、有效的措施。

  阜阳华润电厂现有除氧给水系统,是以高压电机恒定转速提供恒定的给水流量,然后再根据机组负荷和除氧器水位的变化,通过除氧器水位调整门进行控制,一部分通过门的开度限制流量,一部分通过凝结水再循环门回流至凝汽器。这种控制方式在节流时损耗大,回流时消耗的能量也白白浪费,因此能量损失高。通过变频改造,凝结水再循环门关闭,除氧器水位调整门和凝泵出口电动门全开,除氧器水位完全通过调节凝泵转速控制,除氧器水位高时降低转速,减小给水量,水位低时增加转速,增大给水量,自动调节,控制精度高,响应快,运行工况稳定,从而避免了节流和再循环时的浪费。另外高压变频器内部大容量滤波电容的存在使“变频器-电动机”组合的功率因数提高,减少了无功损耗,所以节能效果显著,达到降低厂用电目的。

  一、高压变频器工作原理

  1、变频器实际是一种可改变电源频率的控制装置。从理论上可知,电机的转速n与供电频率f有以下关系:

  可见,电机转速和频率成正比,如果不改变电动机极对数,只改变供电的频率,电动机的转速即成正比例改变。

  2、目前市场上主流高压变频装置多采用多级串联结构,由若干个低压PWM变频功率单元串联的方式实现直接高压输出,即6kV输出电压每相有6个额定电压为570V的功率单元串联而成,输出相电压3450V,线电压达到6kV左右。这种技术是目前高压变频领域应用最广泛、最成熟的技术。

  功率单元采用“交-直-交”结构,整体采用“高-高”结构,输出电压接近正弦波。输出电压每个电平台阶只有单元直流母线电压大小,所以dv/dt很小,不需要配置专用滤波装置,同时输入电流波形接近正弦波,总的谐波电流失真低于3%,输入功率因数达0.93以上,变频器效率高达96%。另外变频器可以承受30%的电源电压下降而继续运行,变频器的6KV主电源完全失电时,变频器可以在3秒内不停机,再加上采用功率单元旁路技术,提高了变频系统运行的可靠性;

  二、变频器容量选择

  1)查询热控DCS历史数据,我公司#2机组负荷在594MW-641MW情况下凝泵电机电流最大为201A,此值为凝泵电机最大实际运行电流(额定226.4A)。因此电动机最大输出有功功率=1.732×6000×201×0.89=1859KW(额定2000KW)

  2)因变频器是电动机的动力源且内部有大量电子元件,考虑过载、紧急停运、电压波动等特殊工况的影响应至少增加1.05倍的余量,否则会影响有效力矩的输出和过载能力及运行可靠性,因此变频器的功率不应低于1859×1.05=1952KW,已接近额定功率。

  综上所述,在设备价格优势不明显的情况下,考虑可靠性及匹配性应按照电动机额定功率2000KW来选择变频器,现用型号为北京利得华福HARSVERT-A06/230

  三、系统改造方案

  1、 主回路接线方式

  两台凝结水泵运行时采用一运一备,结合其他电厂运行情况及我公司的具体情况,高压变频器采用“一拖二”的主回路方案。正常运行时变频器拖动一台凝泵运#p#副标题#e#行,另一台工频备用,当变频器运行中自身故障或电机、电缆故障时,变频器保护动作跳闸,备用泵工频自动联启。

  正常切换运行(2A电机变频运行切换到2B电机变频运行)步骤如下:合2B开关→2B电机工频运行→停变频器→2A电机变频停运→停QF1开关→合2A开关→2A电机工频运行→停2B开关→2B电机工频停运→合QF2开关→启变频器→2B电机变频运行,断开2A开关,停止2A电机工频运行,切换工作结束。

  2、变频装置控制方式

  变频装置具有“就地”和“远方”两种控制方式,切换开关位于变频器控制柜处,可根据需要自由切换。在就地控制方式下,通过变频器上的人/机界面液晶屏,可进行就地启动、停止操作,可调整转速、频率;远方控制方式下,变频装置只接受机组DCS控制指令,并反馈变频器的主要状态和故障报警,运行人员可通过DCS画面进行启动、停止、调速等操作;在电机旁装有变频器事故按钮,突发事故时可紧急停止变频器运行。

  3、电气各开关及控制

  1)凝泵电源开关2A、2B及其控制、保护方式不变,。

  2)变频器电源开关QF3为段内备用开关,综合保护整定按一台凝泵电机容量考虑。

  3)变频器输出开关QF1、QF2,具有“运行”、“试验”、“检修”三个位置。

  4)为防止变频器反充电, QF1和2A开关的合闸控制回路互相闭锁; QF2和2B开关的合闸控制回路互相闭锁; QF1和QF2开关的合闸控制回路互相闭锁,同时在PLC控制逻辑中增加软闭锁。

  5)变频器的各项保护功能完善,具有短路、过电压、欠电压、过电流、过载、过热、缺相、CPU出错、通讯故障、瞬停再启动等保护功能。

  6)除氧器水位测量设置三个水位测量装置,自动调节时采用“三取二”方式测量水位,保证调节的可靠性。

  4、热控逻辑控制

  1)凝泵正常工频启动的操作与原来一致,DCS逻辑保持原有逻辑不变。

  2)一台凝泵工频运行时跳闸联锁启动另一台凝泵工频运行,使用DCS原有控制逻辑。

  3)一台凝泵变频运行时变频器故障跳闸联锁启动另一台凝泵工频运行,由新增DCS逻辑实现。

  4)两台凝泵原逻辑中综合跳闸信号(电机线圈温度、轴承温度、泵轴承温度)为1时向变频器发急停信号,变频器接收急停信号后由变频器PLC发指令跳QF1和QF2。

  5)凝结水压力下降到1.8MPa(根据系统实际情况定值可以调整)闭锁凝泵转速下降指令。

  6)凝泵变频运行时,除氧器液位调节阀开度为100%,除氧器水位由变频器控制,新增变频器水位自动调节逻辑。

  7)当凝泵变频运行时,6KV A段电压低于3KV时启动B凝泵工频运行。

  8)凝泵变频运行中,出口压力低联锁启动另一台泵工频运行。

  9)凝泵变频运行中,变频器故障跳闸时,除氧器液位调节阀将自动投入水位调节。

  10)QF1、QF2、QF3电气开关之间的内部闭锁由变频器PLC逻辑实现,增加3个电气开关的DCS控制逻辑均为单操。

  5、设备冷却方式

  为了提高高压大功率变频器的应用稳定性,解决好高压变频器环境散热问题,根据现场实际情况采用空调制冷,设置空调两台,节能照明灯,小功率排气扇。

  四、变频节能效果

  1、现场技术数据

  设备参数:

  2、工频/变频节能对比

  1)全年单机平均负荷450MW,凝泵在450MW负荷下电流175A,变频后67A、功率因数0.95 ,电价0.33元

  改造前消耗的功率P1=√3UIcosφ=√3×6000×175×0.88=1600.415KW

  改造后消耗的功率P2=√3UIcosφ=√3×6000×67×0.95=661.47KW

  节约功耗P3=P1-P2=1600.415-661.47=938.945KW

  全年节约电量Q=315天×24小时×938.945KW=7098424.2KW.h

  全年节约费用¥=7098424.2×0.33=234.2479万元

  所节约费用一年内可将投资成本收回。

  2)计算说明:

  (1)目前通用的精确算法为取点法,即各取机组300MW、400M#p#副标题#e#W、500MW、600MW负荷情况下对应的流量、压力、电流、轴功率及各负荷点所占全年总负荷的比例,再根据相关公式进行计算,取点越多计算结果越准确,因缺乏必要数据,上述算法只能算作粗略估算。

  (2)机组全年运行时间除去大、小修,平均时间取315天。

  (3)滤波电容的补偿作用使cosφ上升到0.93-0.98之间,取值0.95。

  3、变频应用其它效果

  1)节约电量 变频器调速与传统阀门节流、打循环控制水位相比较,电量节约是最有实际效果的,减少发电成本,提高竞价上网的竞争力。

  2)运行成本降低 运行成本一般由三部分组成:初始采购成本、维护成本和能源成本。其中能源成本大约占凝泵运行成本的70%左右,节电空间大。再加上变频起动后对泵、电机、阀门和管道的冲击减少,维修和维护量会跟随降低,所以运行成本大幅降低。

  3)提高水位控制精度 变频控制系统具有精确的水位控制能力,使除氧器给水量和出水量相匹配。变频控制凝泵流量随着电机转速的改变而改变,可以使除氧器水位变化幅度小,有效地提高运行工况的质量。

  4)延长泵及电机的使用寿命 变频器从0HZ起动凝泵,它的起动加速时间一般在120s左右,从而减少起动时对凝泵和电机部件所造成的冲击,延长使用寿命,同时减小对厂用电系统的冲击。

  5)减少汽水损失 缓解凝结水再循环门冲刷严重的情况,减少再循环门渗漏。

  6)提高设备的安全性 在低负荷时,改变频调节后,随着转速的下降,泵的扬程也随着减少,而不像节流调节那样反而升高,有效的防止系统设备超压,设备工作更安全。

  五、结论

  通过改造后运行情况来看,凝结水泵变频改造是可行的,它可以提高水泵的稳定性,保证了机组的运行可靠性,同时还能取得良好的节能效果。

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